3533厂:川北染整厂

3533工厂始建于1966年,1971年元旦建成投产,隶属于原总后勤部军需生产部。该厂最初选址四川射洪县(市)瞿河公社(镇),定名川北染整厂。1967年因规划建设中的襄成铁路(襄樊–成都)改线(改建为襄渝铁路),1968年4月,根据总后勤部重新选址建厂的命令,3533厂迁址江津县(市)德感公社(镇)。
3533厂最初设计生产能力为年产军用色布100万疋,总后勤部投资1000万元,由总后营房部设计院承担工程设计。但是,该设计院是专搞部队营房设计的,从未搞过工厂设计,很多问题还得靠我们自己想办法。为此,筹建处成立了设计组,配合营房部设计院行动。工厂设计组的同志们主动出击,虚心向军队内行专家们求教,攻克了一道道设计难关。如在染屋工房的设计上,我国五六十年代建造的印染车间,大多采用天窗式排架结构。而这种结构的缺点是排汽散热差,尤其在冬季生产,室内外冷热温差明显,大量水蒸汽凝结成水珠,加之印染车间三班连续运行,水珠越集越多,沿着屋架和天窗架掉下来,造成布面污迹斑斑,降低染布质量。但是,如何改进,筹建处一时也拿不准。
当时,纺织部钱总工程师建议我们去福建三明印染厂考察。三明印染厂采用的是门式钢架结构,夏季通风降温,冬季屋顶不结水珠,在钢材、水泥、木材使用上,都比排架结构耗量少,且构件单一不笨重,施工方便,工期较短。我们经过仔细研究,反复比较,最后决定采用钢筋混凝土门式钢架结构体系,并根据生产技术要求,设计染整车间建筑面积为11990平方米。实践证明,我们当初的选择是正确的。今天看来,这种土门式钢架结构的染整工房,仍属于较先进水平。
设计方案批准后,便开始了土建工程。施工现场在高坪山延伸缓坡上,原来只有一小块粮田,其余均由粘土岩、夹砂岩成,要在此建造染整车间,需完成大量的土石方任务。我们为了争取时间,在机械化施工队未进点之前,把在武汉、石家庄、西安等地培训的学员们召回来,组成施工连、机电连,会同当地民工,大搞“干打垒”住宅和平整厂区场地。
当初的染整车间场地,横卧着一个小山头,需要开山炸石。筹建处请来一位有爆破经验的师傅,大家叫他李老头,还有一位测量地形的同志,在他俩指挥下,以施工连尖刀排为骨干组成爆破队,昼夜不停打炮眼。爆破队的小伙子们用自己的血肉之躯同岩石展开顽强斗争,他们奋战两个月,用风钻在山头四周打出25米深,2米宽的炮眼,共装填炸药10吨。1969年4月30日下午5时,经过细心检查和安全防护,就要点火放炮了。这时,人们的心仿佛一下子提到了嗓子眼,巴不得那座小山在猛烈的轰响中消失。5时30分,随着一阵山崩地裂的巨响,山头变成了一堆堆碎石。爆破成功了!工地沸腾了!人们敲锣打鼓,向爆破队表祝贺,爆破队员们脸上露出了胜利的微笑。平整场地时,职工家属齐上阵,箩筐挑、板车拉,小铁轨翻斗车推,干得热火朝天。
1969年11月,四川省机械化施工公司三大队二、四中队前来承担土石方工程,而施工单位的重型设备远在四川萌阳拖拉机厂建筑工地,需动用铁路货车运到江津。当时正值林彪一号令下达之际,铁路上所有平板车都冻结了,准备打仗用。我们立即去省国防工办请示,省国防工办主任茹夫一给成都铁路局军代表打电话说:“他们这个单位是总后勤部的,就是为了打仗,平板车要调拨给他们。”就这样才有了大型机械化作业。参加这场大会战的还有省建一局五公司一处、联合加工厂,加上我厂施工连、民工连的力量,全力投入150个深基础和49个爆破桩的施工。经过近百天的苦战,高坪山被削掉一角,看到这宽旷平整的场地,人们的心里豁亮多了。
省建筑五公司工程三处的领导来工地视察,他们感慨说:“在山沟要拓这么大一片平地,真是不容易呀!”该单位一位总工程师是上海人,他向时任厂长蒋安心提意见说:“蒋厂长,四川这地方山坡不能动土。你们现在挖了五六百米长、十多米高的大工程,如果雨季一到,山洪爆发,塌方、滑坡、泥石流都很历害,三线建设中这种教训很多。所以,不及时处理好防护堤、挡土墙、大堡坝的问题,厂房建好了也会象推牌九一样,一下子被推到,机器设备也要被埋在泥土里。”这个专家的意见引起了我们的重视,党委连夜召开会议,党委书记冯宝瑜说:“这个大堡坝工程早晚总是要干的,晚干不如早干好。早干有利条件多,宽阔的场地可以堆放大量的条石和河沙,汽车往返也倒得开,施工作业又方便。如待车间建好再干这个工程,困难就太大了。”说干就干,人力不成问题,当地能工巧匠很多,可以召之即来。河沙、条石资源也很丰富。具体困难一是水泥耗用大,且货源紧张。二是运条石、河沙等物资的工具不足。我们求助总后勤部驻渝办事处,汽车17团调来一个汽车连承担运输任务。器材科长周德修同张功山同志四处奔跑,求援水泥。张功山带一个车队去重庆海棠溪水泥厂接连几个通霄排队等水泥。后来,还是总后勤部军需部从山西大同3528厂调了几车皮水泥才解了燃眉之急。
堡坝全长500多米,宽5米,高10米。我们采取分段施工、分段包干的办法,数百名石工汇集在这里,厂里的职工家属涌跃参战,20多天往工地运送条石、砂石、水泥4000多立方工地上的人们几乎没有白天黑夜之分,休息时间是很少的。1969年底,染整车间大堡坝工程胜利完工。同时,还修筑总长度1200米的3条道路,3条排洪渠和上下排水沟,消除了因自然灾害造成的后患。
紧接着进行车间工房的施工。为了确保工程质量,我们经过反复研究论证,制定了“肥梁、深基、重盖”的施工原则,对原设计方案,进行了大胆的改革。如原设计屋顶盖用双孔空心板,每块重1.5吨,浇铸时需用木材1立方米,且不能重选使用。若这样干,仅车间屋盖就得占用6000多平方米的预制场地。就其当时的条件,找出这样一块场地显然是不可能的。工程设计人员深入到施工现场,边设计、边生产、边试验,改革成功预应力组合空心板,每块重量减轻24%,钢材可节约32%,木材可节约86%,仅空心板就可节省木材200多立方米。这种方法还可以5层重选生产,减少生产占地面积2/3。经应力实验表明;这种预应力组合空心板的强度、硬度、抗裂性都很好,保暖、隔热在当地气候条件下,不加材料基本可以解决车间蒸汽滴水这个大问题。
1970年4月,染整车间主体结构工程完工。从三明之行搞设计,到车间主体建筑竣工,仅用了不到两年时间,高大宽敞的车间立起来了,新砌的砖墙缝隙间还湿气未干,机器设备已陆续运进工厂。面对几百吨重的庞然大物,我们仍然靠人拉肩扛,用卷扬机拉、用滚筒滚,把一台台设备运到车间预定位置。
2007年改制为重庆三五三三印染服装总厂有限公司,经过五十多年的发展,在保障军队军需纺织印染产品生产前提下,也为国家公、检、法、司、工商、税务、铁路、邮政等行业制服生产纺织面料。目前为西南地区规模最大的印染服装企业。